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[蘭州市]甘肅大宇職業(yè)培訓學校 壓路機離合器分離不徹底故障排除

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        一、現(xiàn)象

所謂離合器分離不徹底,是指踩下離合器踏板后,動力傳遞未安全被切斷的現(xiàn)象。其表現(xiàn)為掛擋困難,或強行掛擋后未放松離合器踏板壓路機便徐徐起步。

二、原因分析

總的來講,離合器分享不徹底是主動盤與從動盤未安全分離而仍保持摩擦的結(jié)果。進而分析,引起主動部分與從動部分保持摩擦和發(fā)動機的動力未經(jīng)離合器便直接傳給變速器*軸的原因有:

1)離合器踏板自由行程過大離合器踏板自由行程過大,反應了分軸承距分離桿杠內(nèi)端距離過大,在已定的踏板行程內(nèi)(自由行程與工作行程之和),實際工作行程就減小。因此,踩下踏板后,壓盤分離時向后移動的行程也就相應減小。因此,踩下踏板后,壓盤分離時向后移動的行程也就相應減小,不能完全消除對摩擦片的壓緊力,使離合器分離不徹底。

2)從動盤變形離合器摩擦面片與鋼片鉚合后的總成稱為從動盤。所謂從動盤變形多指鉚合在中間的鋼片翹曲變形。離合器在接合時,由于壓盤的壓緊作用強制從動盤由翹曲狀態(tài)變平,當離合器分離時壓盤后退,作用在從動盤上的外力消除,從動盤在本身彈性的作用下又恢復翹曲變形,從動盤翹曲變形后若與壓盤仍保持接觸時,引起分離不徹底

3)分離杠桿調(diào)整不當分離杠桿調(diào)整不當,一是指分離杠桿內(nèi)端高度不一致;二是指分離杠桿內(nèi)端過低。由于分離杠桿內(nèi)端不平,使離合器在分享過程中壓盤發(fā)生歪斜,而局部分離不足,導致離合器分離不徹底。若分離杠桿內(nèi)端調(diào)整過低,也會便壓盤分離行程不足而不分離。

三、診斷與排除

1、對外部件或易查部位檢查

1)檢查踏板自由行程踏板自由行程的測量方法同前所述第二部分的第3點。自由行程過大其可能是引起離合器分離不徹底的原因所在,應進行調(diào)整,其方法及調(diào)整部位同第二部分的3中所述,但調(diào)整方向與上相反,即將拉桿轉(zhuǎn)動,縮短拉桿的有效長度,使踏板自由行程變小。經(jīng)調(diào)整后,必須再旋緊鎖緊螺母,防止松動。

2)檢查分離杠桿內(nèi)端打開離合器觀察孔,觀察分離杠桿內(nèi)端的高度應在同一平面內(nèi),如果出現(xiàn)高低不一致,其可能是離合器分享不徹底的原因所在,應進行調(diào)整,調(diào)整部位為離杠桿外端的調(diào)整螺母,其調(diào)整方法是:拔出開口銷,通過螺絲母旋入或旋出來改變分離杠桿的內(nèi)端高度。

2、若分離杠桿內(nèi)端雖然高度一致但又過低,便多數(shù)是離合器分離不徹底的原因所在,應將分離杠桿進行統(tǒng)一調(diào)整,其調(diào)整部位與方法與上面相同。

1)雙片式離合器限位螺釘?shù)臋z查,檢查離合器限位螺釘端頭距中間壓盤的間隙是否符合規(guī)定(一般應為1-1。25mm)。不符合時,可能是分離不徹底的原因所在,應進行調(diào)整。其方法是:將限位螺釘旋入至極限,然后再旋出,旋出時要注意聽察鎖片的響聲,一般為3-4聲即可。

2)檢查離合器摩擦片厚度新?lián)Q摩擦片后離合器分離不徹底,說明可能是從動盤過厚使離合器分離不徹底的原因所在解決辦法是:在離合器殼與傳動銷端面的聯(lián)接面之間加墊片,以改變離合器的分離距離。

3、如果經(jīng)上述檢查且調(diào)整無效(仍分離不徹底),那么,分離不徹底的原因可能是摩擦片翹曲變形、破裂,花鍵轂滑移阻力過大或分離彈簧失效,以及傳動銷及銷孔滑力過大之故,以下再作進一步的診斷。

1)若在使用過程中離合器突然發(fā)現(xiàn)分離不徹底,由于離合器摩擦片破碎而造成不分離的可能性*。

2)若在使用過程中離合器分離不徹底,可能是分離彈簧失效所致。

3)若工程機械在停放前一切正常,停放很久后再啟動工作時,離合器出現(xiàn)分離不徹底,多數(shù)是由于傳動銷與壓盤銷孔或從動盤花鍵轂與變速器*軸花鍵銹蝕所致;若是新出廠或大修時將上述配件更換為新件,選成離合器不分離,可能是裝配不當之故或離合器從動盤過厚。

4)若離合器發(fā)生過載現(xiàn)象時,可懷疑是摩擦片翹曲變形引起離合器分離不徹底。

排除時拆下離合器,解體后再作一步的檢查確診,并予以排除。

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